經(jīng)過10個月的前期準(zhǔn)備與單機試運行,6月15日,由寰球工程公司、寧夏石化公司和生產(chǎn)廠家共同研發(fā)的離心式氨泵和甲銨泵正式投用,并入寧夏石化公司二化肥裝置生產(chǎn)系統(tǒng),實現(xiàn)一次投用成功,填補國內(nèi)石化行業(yè)氨泵和甲銨泵無國產(chǎn)的歷史空白。
多年以來,寧夏石化一直致力于石化企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化開發(fā)和利用工作,堅持不懈推進設(shè)備國產(chǎn)化進程,并在建設(shè)第三套大化肥項目中提出裝置關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化方案。氨泵和甲銨泵是尿素生產(chǎn)裝置的重要運轉(zhuǎn)設(shè)備,承擔(dān)著原料氣和氨氣的升壓輸送,它們的運行效果直接關(guān)系到尿素生產(chǎn)負荷的提高和長周期安全穩(wěn)定運行,一直是裝置中的龍頭機泵。由于對運轉(zhuǎn)精度要求高,國內(nèi)大型石化企業(yè)均首選國外進口設(shè)備,使氨泵和甲銨泵這兩套設(shè)備國產(chǎn)化一直處于空白狀態(tài)。
為保證國產(chǎn)化氨泵和甲銨泵的運行效果,寧夏石化公司聯(lián)合寰球工程公司及生產(chǎn)廠家自行設(shè)計多級式離心泵,并在寧夏石化公司二化肥尿素裝置的氨泵和甲銨泵進行試驗。寧夏石化二化肥尿素裝置氨泵和甲銨泵原為柱塞泵,運行周期短、檢維修維護成本高。2005年裝置擴能改造后,甲銨泵入口溫度高,加劇了填料磨損,嚴(yán)重影響系統(tǒng)氣提效率。為此,這個公司決定將原柱塞泵改為離心泵。離心泵改造由杭州大路公司和重慶水泵廠按照設(shè)計進行機泵制造。寧夏石化負責(zé)對廠家加工、協(xié)調(diào)實驗分析和整機性能試驗等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。
HTDB100—80—10Stg離心式氨泵和SD7100—120—0000離心式甲銨泵首次并入系統(tǒng)實現(xiàn)一次投用成功,各項技術(shù)指標(biāo)均符合生產(chǎn)要求,不僅解決了現(xiàn)用裝置柱塞泵運行效率低的問題,而且填補了國內(nèi)石化行業(yè)氨泵和甲銨泵無國產(chǎn)的空白,為加快關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化進程提供了經(jīng)驗。
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