N₂O爐內減排催化劑實現(xiàn)國產(chǎn)
作者: 2019年01月30日 來源:全球化工設備網(wǎng) 瀏覽量:
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1月21日,四川蜀泰化工科技有限公司自主研發(fā)的N2O減排催化劑生產(chǎn)研究與應用項目,通過了由中國氮肥工業(yè)協(xié)會組織的專家評審。該項目開發(fā)的N₂O減排催化劑成本較低,實現(xiàn)了硝酸生產(chǎn)中爐內N₂O減排催化劑國產(chǎn)
1月21日,四川蜀泰化工科技有限公司自主研發(fā)的N2O減排催化劑生產(chǎn)研究與應用項目,通過了由中國氮肥工業(yè)協(xié)會組織的專家評審。該項目開發(fā)的N₂O減排催化劑成本較低,實現(xiàn)了硝酸生產(chǎn)中爐內N₂O減排催化劑國產(chǎn)化。隨著國家碳減排政策的實施,預期該催化劑市場前景良好。
該催化劑采用新型共沉淀法及高溫(1000℃~1300℃)煅燒制備,使活性組分更均勻地分散于鋯、鈰固熔體之間,催化劑熱穩(wěn)定性好,體積收縮率低,不易粉化,可在高溫(850℃以上)下長期運行,催化活性衰減慢。
項目實施過程中,蜀泰化工研制出新催化劑壓制模具,催化劑直徑為11mm的七孔圓柱體,具有較好的機械強度和較大的接觸面積,利于氣體擴散與吸(脫)附,傳質傳熱效果好;催化劑成型過程中通過添加助劑,提高催化劑比表面積,增加反應活性中心,提高了催化劑的催化效率。
專家組針對該催化劑提出三點建議:減小催化劑直徑,進一步優(yōu)化催化劑工藝,提高減排效率;優(yōu)化工藝路線,進一步降低生產(chǎn)成本;加強產(chǎn)品推廣應用。
據(jù)了解,目前國產(chǎn)N₂O減排催化劑的分解技術為低溫爐外分解(400℃~500℃),需要額外增加設備和能耗,對正常生產(chǎn)活動影響較大。蜀泰化工研制的成本適中、各項性能指標達到國外同類產(chǎn)品的硝酸生產(chǎn)爐內N₂O減排催化劑,實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),填補了國產(chǎn)N₂O催化劑爐內分解應用技術的空白,現(xiàn)有生產(chǎn)設備應用該催化劑無需改動,減排更直接,不影響生產(chǎn)的正常進行。
到目前為止,硝酸生產(chǎn)中N₂O爐內直接分解環(huán)保催化劑在世界范圍內只有莊信萬豐實現(xiàn)了工業(yè)化,其售價極高。蜀泰化工研制的N₂O爐內減排催化劑目前已經(jīng)在四川金象化工股份有限公司硝酸裝置上使用,使用效果良好。
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