作為揚子石化烯烴廠乙二醇車間主任,蔡月波每天上班第一件事情,就是到中控室查看環(huán)氧乙烷產(chǎn)量和裝置運行情況。揚子石化乙二醇裝置主要生產(chǎn)乙二醇和環(huán)氧乙烷兩種主要產(chǎn)品。今年以來,乙二醇需求低迷,而環(huán)氧乙烷行情較好。
為此,蔡月波和同事們緊盯生產(chǎn)一線,及時優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結構,結合“百日攻堅創(chuàng)效”行動,開展環(huán)氧乙烷增產(chǎn)攻堅戰(zhàn),做大效益蛋糕。今年一季度,該公司環(huán)氧乙烷同比增產(chǎn)54%,攻堅創(chuàng)效顯著。
調(diào)整策略打好攻堅戰(zhàn)
“環(huán)氧乙烷市場行情好,量價齊升,增產(chǎn)就是增效。”揚子石化烯烴廠乙二醇車間主任蔡月波告訴記者。
結合市場需求,揚子石化迅速調(diào)整生產(chǎn)策略,增產(chǎn)環(huán)氧乙烷。該公司烯烴廠成立了以乙二醇裝置生產(chǎn)專家、技術骨干及管理人員為主的技術攻關團隊,實施增產(chǎn)攻堅。攻關團隊明確攻關目標,即增產(chǎn)環(huán)氧乙烷,并努力提高環(huán)氧乙烷、乙二醇兩種產(chǎn)品產(chǎn)量比例。
烯烴廠針對乙二醇裝置生產(chǎn)運行狀況,從裝置優(yōu)化運行和產(chǎn)品結構調(diào)整上深挖潛力,以市場為導向、以效益最大化為目標,著力開展技術攻關。根據(jù)市場行情,適時調(diào)整兩種產(chǎn)品比例,努力增產(chǎn)環(huán)氧乙烷。
通過精細化管理采取卡邊操作的形式,乙二醇車間優(yōu)化調(diào)整兩種產(chǎn)品采出比例,多產(chǎn)環(huán)氧乙烷,少產(chǎn)乙二醇。車間在科學合理調(diào)整環(huán)氧乙烷水合比的基礎上,進一步提高環(huán)氧乙烷精制塔系統(tǒng)進料濃度;調(diào)整吸收系統(tǒng)的PH值,減少乙二醇生成率,增產(chǎn)環(huán)氧乙烷。車間根據(jù)氣溫的變化狀況,及時調(diào)整控制各項生產(chǎn)工藝指標,尋求最佳工藝操作,科學合理調(diào)整兩種產(chǎn)品結構,嚴格控制環(huán)氧乙烷水合比例、反應溫度和壓力,努力實現(xiàn)增產(chǎn)。
此外,在優(yōu)化工藝增產(chǎn)環(huán)氧乙烷的同時,揚子石化還實施了環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)優(yōu)化提標改造項目,投用了新增T-430環(huán)氧乙烷精制塔,環(huán)氧乙烷平均日產(chǎn)量增加了約280噸,提升了裝置整體效益。
克服難題增產(chǎn)不減質
4月7日一上班,乙二醇車間分管裝置生產(chǎn)運行工作的副主任趙澤星開始了一天的忙碌,從原料進入到產(chǎn)品產(chǎn)出,從頭到尾他都要嚴格檢查,各個關鍵指標,各個閥門儀表。
“現(xiàn)在要檢查內(nèi)容很多,一絲不能馬虎,特別是產(chǎn)品質量,每天都會增加樣品分析,確保優(yōu)級品率100%!”趙澤星說。增產(chǎn)環(huán)氧乙烷是對裝置運行的巨大挑戰(zhàn),帶來一系列難題,比如產(chǎn)品質量下降、污水超標、水平衡困難、全系統(tǒng)內(nèi)雜質含量升高等等。
該車間技術攻關團隊每天召開專題討論會,針對問題制定應對措施,團隊主要成員深入到各運行班組,跟班運行,會同崗位操作人員優(yōu)化調(diào)整操作,搜集和監(jiān)控工藝參數(shù),掌握“第一手”資料,及時協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的新問題。
乙二醇車間從工藝流程、運行操作、產(chǎn)品質量控制等方面“對癥下藥”,針對存在的難題,逐項制定對策措施,穩(wěn)步實施。他們通過優(yōu)化調(diào)整氧化系統(tǒng)操作,減少系統(tǒng)醛類物質的生成,減輕精制系統(tǒng)壓力,確保整個乙二醇裝置平穩(wěn)運行;通過調(diào)整控制水合反應和蒸發(fā)系統(tǒng)蒸汽量、塔頂采出量,提高減產(chǎn)后的乙二醇產(chǎn)品脫醛效果,確保產(chǎn)品質量。
同時,他們將乙二醇裝置關鍵指標范圍、控制方式列入車間生產(chǎn)指令,嚴格執(zhí)行考核,并將優(yōu)化理念、優(yōu)化步驟、優(yōu)化方案在安全副班進行集中學習分享。
經(jīng)過技術攻關團隊的不懈努力、攻堅克難,今年以來,揚子石化環(huán)氧乙烷、乙二醇兩種產(chǎn)品的優(yōu)級品率始終保持在100%,贏得了客戶的信任和良好的口碑。
迎難而上增產(chǎn)也挖潛
環(huán)氧乙烷增產(chǎn),裝置的挖潛難度很大。為此,揚子石化烯烴廠乙二醇車間技術攻關團隊迎難而上,進一步優(yōu)化裝置生產(chǎn),對裝置能耗、物耗進行深入分析,制定落實節(jié)能降耗措施,在增產(chǎn)的同時實現(xiàn)挖潛增效。
“車間技術攻關團隊對裝置實施全流程優(yōu)化,停運部分塔、泵設備,在增產(chǎn)環(huán)氧乙烷的同時,也在很大程度上減少了蒸汽使用量?!避囬g技術攻關團隊成員、黨支部書記馬銀陳介紹說。
技術攻關團隊精心調(diào)整好每天的乙二醇、環(huán)氧乙烷產(chǎn)量。技術攻關團隊還重點對乙二醇裝置氧化反應系統(tǒng)進料負荷及催化劑運行狀況進行優(yōu)化調(diào)控,在合理調(diào)整好生產(chǎn)負荷的同時,最大程度減少副反應,減少雜質生成量;通過調(diào)整控制氧化吸收反應系統(tǒng)運行參數(shù)和工藝水處理系統(tǒng)再生效果、優(yōu)化調(diào)整環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)脫醛量等措施,在增產(chǎn)的同時,進一步節(jié)能降耗。
此外,他們穩(wěn)定裝置運行,避免非計劃停工和生產(chǎn)異常,通過精細管理、精心操作,優(yōu)化裝置運行,降低裝置能耗物耗。一季度,乙二醇車間對影響裝置安全穩(wěn)定運行的1號氧化反應器系統(tǒng)爆破片進行了更換,確保了裝置長周期安全穩(wěn)定運行。同時,車間專業(yè)管理人員對裝置現(xiàn)場進行隱患排查,及時發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場隱患及跑冒滴漏,助力裝置增產(chǎn)環(huán)氧乙烷,實現(xiàn)節(jié)能降耗目標。
(陶炎 周寧生)
標簽:揚子石化 環(huán)氧乙烷
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