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遼河石化破解高硫原油加工瓶頸

作者: 2013年07月19日 來源: 瀏覽量:
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日前從遼河石化傳出的消息,該公司已連續(xù)五年盈利,2012年裝置綜合損失率、加工損失率、儲運(yùn)損失率、噸油耗電均位列中國石油煉化板塊第一名。遼河石化公司加工高硫進(jìn)口原油以來,不僅解決了工藝優(yōu)化、設(shè)備防腐、污水

    日前從遼河石化傳出的消息,該公司已連續(xù)五年盈利,2012年裝置綜合損失率、加工損失率、儲運(yùn)損失率、噸油耗電均位列中國石油煉化板塊第一名。遼河石化公司加工高硫進(jìn)口原油以來,不僅解決了工藝優(yōu)化、設(shè)備防腐、污水處理等一系列世界難題,而且面對全球經(jīng)濟(jì)下滑、原油價(jià)格持續(xù)上漲、國內(nèi)煉化企業(yè)普遍虧損的大環(huán)境,該公司卻接連創(chuàng)造出了驕人的業(yè)績。


  高硫原油,顧名思義,是含硫量高的原油。國際上通用標(biāo)準(zhǔn)為硫含量大于2.0%的原油為高硫原油。目前,隨著世界原油的硫含量不斷升高,我國進(jìn)口原油已經(jīng)從低硫原油為主逐漸轉(zhuǎn)變到以含硫和高硫原油為主。因此,探索研究高硫原油加工的新技術(shù)、新方法,有效解決高硫原油加工過程中的“瓶頸”,不僅有利于提高我國高硫原油加工水平,而且對于世界石油資源的有效利用也具有重要意義。


  受遼河原油資源減產(chǎn)的影響,遼河石化公司自2004年開始加工進(jìn)口原油,從最初一年的9.1萬噸到2012年的61萬噸,占全年加工量的比例也由2004年的3.2%增加到2012年的11.62%。品種多達(dá)十幾種,產(chǎn)地涉及加拿大、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉等多個(gè)國家。截至2013年1月18日,遼河石化公司已累計(jì)加工進(jìn)口原油357萬噸。


  以往,該公司立足于加工遼河原油和大慶原油,生產(chǎn)裝置及配套設(shè)備都是針對低硫原油設(shè)計(jì)的。而進(jìn)口原油的一些性質(zhì)有別于遼河油,尤其是硫含量高達(dá)3.6%,相當(dāng)于遼河油硫含量的近10倍。同時(shí),由于進(jìn)口原油品種來源復(fù)雜,性質(zhì)多變,需要頻繁改動生產(chǎn)方案,給裝置的平穩(wěn)運(yùn)行帶來了嚴(yán)峻考驗(yàn)。


  面對進(jìn)口原油高含硫的特點(diǎn),該公司將全廠各種資源統(tǒng)一調(diào)配,著力優(yōu)化原油加工方案,有效緩解了原油品質(zhì)差異大制約生產(chǎn)的矛盾。同時(shí),公司增設(shè)尾氣回收設(shè)施,增強(qiáng)了裝置的脫硫能力,同時(shí)選擇耐腐蝕材質(zhì),以達(dá)到設(shè)備防腐目的。根據(jù)不同生產(chǎn)方案,確定含硫污水的走向,保證達(dá)標(biāo)排放。

 
  該公司將現(xiàn)有加氫裝置進(jìn)行擴(kuò)能,同時(shí)改造閑置設(shè)備,投入加氫尾氣回收設(shè)施,實(shí)現(xiàn)三套加氫裝置尾氣的精制、回收利用,此舉不僅解決了硫平衡問題。而且,脫硫后的干氣可直接進(jìn)入公司的火炬回收裝置,并入瓦斯管網(wǎng),作為燃料,供各裝置使用,消滅了該公司存在十年之久的加氫火炬,改善了大氣質(zhì)量,降低了煉損。


  在加工高硫原油的設(shè)備防腐、環(huán)保等方面,遼河石化都有自己的創(chuàng)新技術(shù)。通過多年來對腐蝕規(guī)律的研究和防腐蝕新技術(shù)的引進(jìn),遼河石化公司在加工高硫、高酸原油方面積累了豐富的防腐經(jīng)驗(yàn),逐漸形成了“高溫部位以材質(zhì)升級為主,低溫部位以工藝防腐為主,廣泛采用防腐新技術(shù)降低防腐成本”的防腐技術(shù)思路,摸索出了針對加工高硫原油設(shè)備腐蝕的成套防腐技術(shù),使設(shè)備的腐蝕破壞得到了全面控制,逐步走出了一條加工高硫、高酸原油設(shè)備防腐的特色之路。


  遼河石化在國內(nèi)首次成功完成了根據(jù)蒸餾塔頂冷凝水pH值在線監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行工藝防腐注劑自動控制的工業(yè)試驗(yàn),減少了工藝防腐操作過程中人為因素的影響,有效控制了蒸餾塔頂?shù)蜏夭课辉O(shè)備的腐蝕,在保證工藝防腐效果的基礎(chǔ)上節(jié)約了工藝防腐成本和設(shè)備的維護(hù)、維修費(fèi)用。該項(xiàng)技術(shù)在遼河石化公司試驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上,目前已在武漢石化、克拉瑪依石化等單位得到了推廣應(yīng)用。


  高硫原油加工過程中所產(chǎn)生的污水因其不同于常規(guī)原油加工污水的特點(diǎn),具有乳化嚴(yán)重、污染物負(fù)荷高、有機(jī)物含量高、生物毒性強(qiáng)、生化降解性能差等特點(diǎn),采用常規(guī)技術(shù)手段,很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。遼河石化公司經(jīng)過數(shù)年的科研攻關(guān)和工業(yè)應(yīng)用探索,總結(jié)提煉出一整套的高硫原油污水處理措施,解決了加工高硫原油污水處理這一世界難題。


  該公司投資1.25億元,建成了占地面積60000平方米的污水處理場,采用國內(nèi)最先進(jìn)的CAST生物降解工藝,每天可為遼河石化公司處理污水1.5萬立方米。作為中國石油天然氣股份有限公司的重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目,該處理廠不僅成為高硫原油加工污水處理的示范工程,也為高硫原油加工污水處理提供了可借鑒的成功案例,并為其深度處理及回用創(chuàng)造良好的水質(zhì)條件,促進(jìn)了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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